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1块钱在今天的购买力已经很低,可能连一半的报纸都买不到。但是,有一样中国制造的商品,它的售价仅为1元,却能够很好的满足全球13亿人的需求,并牢牢占据全球市场的70%以上。尽管欧美的企业花了几十年的时间试图模仿并打压它,但依然没办法撼动它的市场地位。这个商品到底是什么呢?为什么其他几个国家无法替代它?
2002年,欧盟反倾销调查团带着“抓把柄”的心态来到了中国。他们受到了BIC等欧洲巨头的委托,目标是找出中国打火机低价倾销的证据。那时,中国的打火机已经占据了欧洲市场的80%,1元的售价让欧洲本土的产品毫无还手之力。调查团首先来到了温州,发现这里有超过500家打火机厂,工厂内机器的轰鸣声不绝于耳。他们抽查了12家企业的成本账单,发现在将金属外壳改为塑料后,生产所带来的成本下降了60%;同时,打火机的零部件组装工序被交给了农村的闲散劳动力,人力成本比欧洲低了90%。最令他们吃惊的是,温州的供应链非常紧密,从弹簧到燃气阀,几公里内就有供应商,运输成本几乎能忽略不计。
调查团接着转战湖南邵东,这里的产业集群更是让他们大开眼界。邵东有114家企业,其中84家是配套厂,能够在当天就为打火机生产所需的所有配件进行配套。经过计算,发现中国打火机的生产所带来的成本仅为0.2元,售价1元后仍能获得4倍的利润,完全不存在倾销问题。调查团最终只能默默离场,不仅撤销了反倾销的诉讼,还暂时搁置了即将推出的CR法案。欧美的围剿宣告失败,但外界依然充满疑问:为何中国能以如此低廉的成本生产出“既便宜又好用”的打火机?
上世纪80年代,中国市场上还被日本打火机垄断。当时,日本生产的金属打火机售价高达300元,相当于普通工人一个月的工资,属于奢侈品。大众很难想象这种商品会进入普通百姓家。然而,温州的商人看到了商机,他们没急于模仿日本的产品,而是做了一次市场调查与研究:普通消费者购买打火机时最在乎的是什么?调查的最终结果显示,大多数人并不关心材质是金属还是塑料,也不需要用十多年,只希望打火机“够用、便宜、丢了不心疼”。这一发现直接颠覆了当时的行业逻辑,不再做“耐用品”,而是转向“快消品”。
于是,温州商人开始着手减少相关成本:首先,他们将打火机的金属外壳换成了轻便的塑料,单只成本降低了15元;其次,精简零部件,日本打火机有32个零件,而他们将其精简到21个,去掉了所有不必要的功能;最后,他们将组装环节外包到农村,按件计酬,人力成本从每人每天80元降到了15元。经过几轮调整,打火机的生产所带来的成本定在了0.2元,售价1元,正好符合了消费者“丢了不心疼”的心理。打火机一上市,立刻引爆市场,短短5年,中国的打火机便占据了国内市场的90%,并成功打入国际市场,挤出了日本和韩国的产品。然而,那时中国的打火机依然没有真正站稳脚跟,缺乏核心技术,随时有可能被取代。
“浮萍产业”的中国打火机产业成功留住的秘诀不在于低成本,而是在于欧美学不会的供应链优势。打火机产业一直有个“浮萍产业”的外号,意思是它哪里成本低就转移到哪里。西班牙、法国、日本和韩国曾经是产业的中心,但这些产业最多风光了十几年就转移了。而中国打火机能长期留住这个产业,依靠的不是低成本,而是一个欧美无法复制的供应链。
有欧洲企业曾尝试将生产线搬到东南亚,以模仿中国的模式压低成本。结果他们试了半年就放弃了,因需要从德国运弹簧、从法国采购燃气阀,运输时间占了生产周期的一半,导致成本反而比在中国还高。中国供应链的优势在哪里呢?以邵东为例,这里形成了一个“十分钟配套圈”。生产打火机需要的21个零件,像弹簧、密封圈、点火器等,几公里范围内的配套厂就能提供。小厂需要1000个零件,大厂需要100万个零件,供应商都能及时交付。更重要的是,这些配件能在当天就配齐,第二天就能开始组装成成品。这个优势是经过几十年积累的结果。上世纪90年代,温州打火机的崛起带动了配套厂的聚集;2000年后,产业转移到了邵东,80多家配套厂直接跟随迁移,形成了全链条的产业集群。欧美企业想要复制这一模式,至少需要20年的时间培养自己的配套企业,但市场没有等他们,中国打火机已经牢牢把握了全球市场的渠道。 但中国打火机的无法替代性并不止于此,接下来的技术创新才是让它稳固市场地位的关键。欧美在打火机产业的围剿失败后,转而尝试通过技术壁垒来制约中国。他们提出,所有打火机必须加装“防儿童开启装置”,而核心部件恒流阀的技术则被法国和瑞典的企业垄断。中国企业要么支付高昂的专利费,要么退出欧美市场。当时,行业内没有企业敢挑战这一技术难题,因为恒流阀的精度要求极高,误差不能超过0.01毫米,而国内没有一点企业能生产这种技术。
直到新海集团站了出来,决定砸1亿元进行研发,即使失败也不愿被卡脖子。研发团队没有参考资料,只能将国外的恒流阀拆解成20多个零件,逐个测量尺寸;没有专用设备,他们与机床厂合作,定制了三套生产设备。最困难的部分是气密性测试,恒流阀的漏气率必须低于百万分之一,团队反复调整材质配方,试验中产生的废品堆积了三个仓库。经过整整8年的努力,他们终于研发出了AS恒流阀。这款阀门不仅符合欧美标准,还解决了火焰不稳定的问题,使得点火成功率从95%提高到了99.5%。技术突破之后,中国打火机不再是被动防守,2024年,新海集团的“点火器具出气阀”和“点火枪(XHG9100)”两项专利获得了授权,并参与了国际打火机安全标准的制定。这在某种程度上预示着,中国不再是被欧美企业规定规则,而是能够修改规则的那一方。
早期,中国的打火机在走向国际市场时,确实被贴上了“便宜货”的标签。欧洲的一些经销商甚至直言不讳地表示,中国的打火机就是“一次性产品”,用一次就算赚。然而,这一偏见直到中国公司开始进军高端市场才得到了打破。邵东首先迈出了这一步,建立了全国首个打火机质量检测中心,每一批产品都必须经过气密性、点火率、耐高温等三项严格测试,不合格的打火机会被直接销毁。以前,抽检合格率只有85%,现在已经提高到99%,出口到欧洲的退货率也从5%降到了0.3%。
企业的转型更是彻底,宁波万佳成不再生产传统的1元打火机,而是开始研发高端产品,如针对户外场景的防风打火机,能够在8级大风中点燃;以及厨房场景专用的电子脉冲点火器,杜绝了燃气泄漏的风险。这些高端产品的售价从10元到50元不等,却比传统的1元打火机更受欢迎。在德国慕尼黑的厨具展上,他们的点火器在一天内收到了2000个订单,客户大多是欧洲知名的厨具品牌。
海关多个方面数据显示,这一转变得到了验证:2024年,中国打火机的出口量达到388.11亿只,其中高返回搜狐,查看更加多
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